
日前,從陜化公司傳來喜訊,自2022年7月份更換T-1601塔盤以來,甲醇洗滌塔入塔氣量穩定提升10%以上。
低溫甲醇洗是合成氨生產一個最主要的凈化單元,其作用是用甲醇溶液將工藝氣中硫化氫、二氧化碳等酸性氣體進行脫除,其中T-1601塔是低溫甲醇洗工段的核心設備。
陜化公司始終堅持綠色低碳發展,嚴格執行國家標準,以穩產促高產、以提效促節能,堅持綠色、清潔、高效的生產組織方式,不斷優化生產系統管控,打通影響生產高效運行的瓶頸,合成氨裝置作為排頭軍,其能效提升成為重中之重。
“能效領跑”蓄潛力
陜化公司在新裝置投運后,不斷進行技術攻堅,優化系統運行,實施降低各類消耗措施,在提高入爐煤漿濃度和工藝氣有效氣組分上狠下功夫,目前氣化煤漿濃度已穩定在63.8%以上,工藝氣有效氣組分達到83%左右,合成氨系統綜合能耗不斷刷新。2021年位列行業能效“領跑者”第二名,并獲得中國氮肥工業協會“合成氨行業節能先進企業”殊榮。
在“雙碳”目標下,公司以能效領跑為抓手,以效率提升促效益,主裝置運行實現了從“穩”到“優”的轉變,為合成氨系統負荷的進一步提高奠定了基礎。
找準“短板”破瓶頸
水桶無論有多高,盛水的高度取決于短板。合成氨效能想要進一步釋放,必須精準找到這一塊“短板”去突破瓶頸。T-1601塔在高負荷下存在溫度高、塔壓差大、液位波動等輕微液泛現象,嚴重時造成二氧化碳產品氣中硫含量超標等不正常現象,導致合成氨、尿素系統很難再有提升空間。公司初步判斷,塔盤就是“短板”。
公司通過專業團隊對整個生產系統進行標定,尋找瓶頸部位。T-1601洗滌塔成為嚴重制約系統安全高效和高負荷運行的主要問題,與公司決策層的判斷不謀而合。
“量身定做”尋良策
找準“短板”,對癥施策才能徹底解決這一瓶頸。公司決策層以壯士斷腕之勢,決定“量身定做”新塔盤,徹底消除掣肘。安全問題如何解決?塔盤采用什么形式?用什么材質?開孔率確定多少為宜?什么時間實施對企業影響最小?一系列實際問題擺在眼前,公司組織專業團隊經過多次實地考察,高頻次交流,確定制造商,根據所提條件重新對塔盤進行設計,優化了浮閥的開啟形式、增大了開孔率,新塔盤的制造為消除瓶頸邁出了最為關鍵的一步。
全面改造提效益
經過深思熟慮,公司決定利用合成氨系統年度大修之際,對T-1601塔進行更換。由于低溫甲醇洗T-1601洗滌塔在使用過程中容易沉積硫化亞鐵,打開人口后,硫化亞鐵與空氣中的氧氣反應容易引發著火,改造前必須經過極其嚴格的工藝處理。為確保萬無一失,工藝處理方案經過了反復討論推演。實施過程中,經過多次水洗置換,完成工藝處理完成。歷時十余天的連續作業,完成對全部塔盤進行更換,并對塔內部降液管、溢流堰、集液槽進行重新安裝。
自2022年7月份系統檢修恢復開車以來,低溫甲醇洗T-1601洗滌塔壓差降低,各層塔盤液位穩定,塔內各溫度點和以前相比均有所下降,凈化后工藝氣指標穩定,經本次改造優化后,年可提升效益在1.4億元以上。(邊利利 李敏生 索峰濤 丁菲)