
塑業圓織機圓鋼筘軌道檢修技術取得突破性成功
近日,塑業公司對磨損的圓織機圓鋼筘軌道進行拆解維修,檢修技術取得突破,經重新點焊打磨的軌道裝機后,運行平穩,以現有設備預計創效40余萬元。
圓鋼筘軌道是圓織機的重要組成部分,經絲通過圓鋼筘縫隙牽引,緯絲通過緯梭運轉編織,最終將扁絲編織成圓織布卷。而扁絲的牽引速度約為每分鐘1600mm,其間對圓鋼筘軌道造成磨損,同時,磨損后尖利的軌道進一步造成起毛絲,起毛絲在編織后造成布卷經緯次品,影響包裝袋產品外觀質量,此外,圓織機主機變頻常年保持在42赫茲,而緯梭跟隨主軸運行每分鐘可達106轉,當軌道的磨損到達破損程度,飛梭將對圓織工造成不小的安全隱患。
維修圓鋼筘軌道是塑業公司多年未解的難題,公司目前共有圓織機55臺,全年無備機生產,軌道的磨損周期大約在2-3年,往往返廠處理一來一回少則一個月,對塑業公司圓織工段的產能造成直接影響,且維修費用昂貴,每臺維修費約需8000元。
2022年,塑業公司為保證包裝袋的穩定供應,購進2臺六梭圓織機以提升圓織工段的產能,綜合部檢修班提出借著新設備安裝的機會,對圓鋼筘軌道進行實物測繪,嘗試對圓鋼筘軌道進行點焊打磨維修,從而突破制造廠家的技術壁壘。
本次改造是一次從無到有的技術突破,要保證軌道在高速運轉下的平滑穩定安全,對于檢修班來說是個不小的挑戰。歷時2個月,經拋光后煥然新生的軌道安裝上設備,經實測檢驗,運行良好,此次技術改造取得圓滿成功。下一步,塑業公司將再接再厲,適時對公司其余圓織機軌道開展逐臺維修,徹底將飛梭隱患扼殺在萌芽狀態,更進一步為圓織布卷質量的提升打好設備基礎。(塑業公司 文/圖 李亞圓)