
塑業公司絲車改造再促節能降耗
近期,塑業公司開展扁絲運輸車升級改造,使得扁絲絲包在運輸過程中造成的磕碰損耗大幅度降低,進一步減少下游工段工作量,年預計可節約3萬元。
扁絲是生產編織袋的基礎,扁絲質量的優劣可謂“牽一發而動全身”,塑業公司因為廠房條件限制,在拉絲工段將生產好的扁絲運往圓織工段的過程中,要經歷一個上行坡,其間上層扁絲絲包內外側與運輸車之間相互磕碰。在其后圓織工段編織過程中,經過磕碰的扁絲會造成斷經斷緯,直接影響編織布卷的成品率。因此,圓織工不得不先將扁絲進行挑揀,再用小刀將磕碰傷一層層剝下來,有時候磕碰的地方貼近筒管,甚至造成一整個絲包的浪費,形成廢絲,廢絲又需重新進入拉絲工段或回收工段進行再加工,這無疑造成了人力與物力的浪費。
絲包因為其易損性的一直是運輸的難點,塑業公司近年來從用編織袋裝袋運輸發展到用塑料筐裝筐運輸,再進一步發展為用運輸車運輸,運輸車其后經歷加海綿防撞條、加塑料防撞條、加焊加固、加皮墊等改造,在對絲包的保護和節約人力的探索上可謂上下求索,層層加碼,終于在此次改造中,通過對絲車上層圍邊焊接鋼條,圓形構造將磕碰損耗一舉解決,圓織工段減少剝絲量、拉絲工段降低廢絲吸絲量、回收工段減輕工作量,小小改造,成效顯著,反響熱烈,起到了降本增效的良好效果。 (塑業公司 李亞圓)