
近日,770裝置區汽水較多。水濺落到一樓地面,不僅影響現場環境,而且給機電設備正常運行帶來了安全隱患。為了確保生產系統安全運行,于是,一場寒冬里消除裝置隱患大戰在緊鑼密鼓中拉開帷幕。
770裝置全稱叫冷凝液回收裝置,屬于氣化分廠凈化工段,它的作用回收來自合成工段、凈化工段、尿素工段、空分裝置壓力分別為1.0Mpa溫度140℃,0.25Mpa溫度110℃的蒸汽凝液,進入V9201后通過P-9201A/B送往脫鹽水工段;進入V9201的凝液減壓后產生的蒸汽經過E9201二次冷凝后回V9201,無法冷凝的蒸汽經蒸汽緩沖罐分離后放空。
根據770放空蒸汽量大并帶有凝液現象,氣化分廠迅速抽調技術員與維保分廠技術員進行分析討論,查找癥結。經過現場考察,多次會議研究后一致認為,E9201內件部分堵塞,造成熱負荷大,其冷卻水循環水回水溫度在45度以上易結垢,長期使用U型管堵塞嚴重,形成了“腸梗阻”,導致V9201罐來冷凝液閃蒸后的蒸汽不能冷凝,大量蒸汽夾帶凝液從放空排出。
為保證全系統的平穩生產,氣化分廠確定在不影響系統正常工作情況下,在線運行更換新內件。經過與維保分廠的充分溝通,決定由氣化分廠負責工藝處理、技術指導、制定方案,維保分廠負責換熱器內件更換手術。
2月17日,合成、陜鼓凝液被切出系統,氣化工段切出了S4、S5凝液。凈化工段T1604/2604、T1605/2605塔S4、S5凝液導淋打開現場直排,四個廢鍋排污關閉,稍開殼體導淋排放…當所有凝液切出系統,V9201壓力降至微正壓時,維保分廠檢修人員迅速出擊,開始對E9201氣相出口法蘭、E9201殼程導淋加盲板。加盲板位置在罐頂,且加盲板處介質為蒸汽,作業人員穿好防護服攀上罐頂,頂著法蘭噴出的高溫蒸汽,卸螺栓、加盲板、緊螺栓,不到一個小時就完成了全部法蘭加盲板任務。
17日上午,刺骨的寒風夾帶雪花也來湊熱鬧,飄飄灑灑得下起來沒完沒了。工藝處理的化工人員迎著雪花關閉閥門,更換內件的作業人員在寒風中揮錘大干,卸封頭、吊裝列管、安裝封頭、連接管線,連續作戰。中午了,大家在現場吃罷盒飯繼續干;累了,平臺上席地而坐,歇會兒再干;突擊隊員堅守現場,技術指導、檢修質量檢查、檢修進度及時跟進……
下午16時試運行,隨著E9201上回水閥的打開,770裝置區恢復了正常生產,保障了合成、凈化、陜鼓凝液系統的正常輸送,確保了整個系統的生產穩定運行。(氣化分廠 詹小軍)