
3月15日,BDO系統大檢修全面展開,維保分廠緊扣公司“精益管理提升年”各項工作要求,在提量增效、提質增效、降本增效上下功夫,從組織實施、現場質量、節時降耗三個方面入手,把成本管理實實在在地貫穿在檢修工作的全過程。
檢修互助機制凸顯提量增效。系統檢修不同于日常保運,存在著任務量與檢修人員之間不平衡的矛盾,兵來將擋水來土掩,維保分廠通過研究部署,確定將檢修互助機制作為BDO系統檢修的有效實踐。項目計劃共計179項,涉及乙炔裝置1#、3#發生器檢修清理,一期甲醛更換催化劑、甲醇蒸發器,二期炔化更換蠟燭過濾器濾布,加氫更換R8201A/B催化劑,113個安全閥的拆除效驗安裝和16臺換熱器的清洗、管道疏通以及對腐蝕嚴重、運行周期長、老化的管道進行更換等多項任務。維保分廠提前將任務分解,BDO分廠挑大梁擔任主攻,其他裝置選派精干力量集中支援,“火力全開”展開“大決戰”,支援人員按預先安排“各攻各的山頭”,既保證了檢修任務按時完成,又實現了一專多能、一崗多能的目的。3月15日下午,合成氨裝置支援的三個班組已經完成了丁二醇單元E8402、E8405、E8408三個換熱器的封頭拆除任務。截至3月16日下午,各裝置均已完成拆除工作,部分已進入恢復安裝階段。
狠抓質量管理突出提質增效。質量管理一直是維保分廠的重頭戲,一直以來,分廠不斷推進安全檢修質量管理,制定相關管控機制,抓實每一項管理措施。以“嚴實勤快精細廉”的作風實現精細化管理要求,在任務安排、質量驗收等方面壓實責任落實到人,堅決杜絕重復檢修,將質量管理落實在檢修的全過程,實現了“任務明、責任清、安全牢、業務精”的安全檢修目標。提高質量就是提高效益。檢修磷銨裝置涉及110個安全閥的拆裝,檢修人員嚴格按照安全操作規程,在工藝的配合下開展檢修作業。
嚴控節時降耗實現降本增效。時間就是最大的效益。檢修前,維保分廠為確保檢修安全有序進行,多次組織召開專題會,提前準備,統籌規劃,力爭在最短時間內完成檢修。提前對工器具進行專項檢查,更換不合格工器具,積極組織全員學習各項安全技術措施,確保每位檢修人員熟悉檢修內容及危害因素。在檢修中在節能降耗上嚴格把關,節約維修費用和外委資金。
成由勤儉敗由奢。在檢修過程中,全體檢修人員始終踐行“能用則用,應修盡修,能自己干的絕不外委”的成本理念,采取各種辦法降低物料損耗。大到一個閥門,小到一個螺絲,墊片未損傷絕不用新墊,拆除后的備品備件經檢查確認質量無誤后恢復安裝,具備使用功能的損傷件修復后繼續使用。制造維修機加班全員待命,隨到隨修,爭分奪秒加工修復備品件,自檢修展開以來,已加工大小閥門50余個,制作大小法蘭107個,隔離盲板680塊,有力保障檢修工作的有序開展。
成本管理沒有“休止符”,維保分廠以“精益管理提升年”各項目標為落腳點,積極應對市場風險,認真貫徹以“緊日子”過上“好日子”的思想,從每個項目抓起,從每一個螺絲做起,在科學檢修中不斷細化優化成本管理,為公司創造更大效益。(維保分廠 吳穎)