
今年是公司的降本增效年,保證生產系統安全穩定運行,系統高產穩產是對公司最大的貢獻,可隨著夏季來臨受氣溫影響,現場循環水溫大幅上漲最高至34℃,合成分廠尿素裝置二氧化碳壓縮機各換熱器換熱效果頻頻下降,各級溫度與日俱增,五六級溫度更是接近跳車值55℃,嚴重影響系統負荷及系統安全生產。 分廠借鑒以往經驗,組織人員對五六級換熱器用大錘敲擊同時殼側導淋稍排水,以此來增加換熱器水湍流程度,增大流速帶走雜質提高換熱效果。剛開始敲擊效果確實明顯,溫度降幅2-3℃,極大緩解了系統運行風險,但隨著時間推移此方法大打折扣,有時一個換熱器敲擊半個多小時,溫度才下降0.5℃左右,大家都戲稱換熱器也被敲皮了,不怕疼了。 對此,分廠領導多次召集技術人員及班組骨干召開討論分析會,匯集眾智,最終決定在各換熱器回水管上帶壓開孔安裝排水管線引至污水井,同時在上水管線導淋處從四級換熱器后引工藝氣進行氣體擾動,配合敲擊排水增加換熱器水流湍流程度,增大流速帶走雜質提高換熱效果。 方案落定,立即行動。工藝技術員現場查看確定安裝引入具體位置,設備技術員根據具體位置確定閥門型號大小及管線尺寸長度,班組對施工進行安全監護并隨時匯報施工狀況,大家齊心協力很快管線配制完成。 開始排水前分廠廠長,反復強調作業順序,先開排水閥再緩慢關回水閥,與中控做好溝通時刻注意溫度變化;擾動時先開水側導淋閥再開工藝氣閥,特別是對一二級換熱器擾動時要特別關注溫度變化,并緩慢稍開工藝氣,因工藝氣溫度51℃多,而二入三入溫度48℃跳車,一旦溫度上漲過快馬上關閉工藝氣閥,同時提前和調度做好排水。 雖然大家熟知排水擾動方案和注意事項,但還是心有余悸,因為這是第一次嘗試大家心里都沒底,一旦出現任何失誤都有可能跳車發生生產事故。俗話說努力就會有收獲,付出就會有回報,通過嚴格執行排水擾動操作方案,各級溫度下降1~2℃,二級溫度更是下降3℃多,系統安全平穩度過了夏季高溫時段且每日增產20多噸尿素產品達到了預期效果。 立秋過后,天氣轉涼。生產系統隨著排水擾動,循環水溫下降更加穩定安全,產量也隨之提高,為今后的高產穩產提供了經驗方案,更為公司的生產經營,降本增效做出了貢獻。(合成分廠 索飛)