
尿素分廠合成裝置區(qū)的氨壓機(jī)組采用汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)臺(tái)MAN透平制造的離心式壓縮機(jī),自投用以來(lái)控制系統(tǒng)本身軟硬件運(yùn)行良好,長(zhǎng)期生產(chǎn)以來(lái),氨壓機(jī)工況出現(xiàn)異常情況,使得機(jī)組在節(jié)能降耗、控制自動(dòng)化方面無(wú)法發(fā)揮其最優(yōu)性能,一段防喘振閥門不能關(guān)完,約有20%的余量在打循環(huán),造成能耗浪費(fèi)。
本次改造主要針對(duì)機(jī)組節(jié)能降耗、全自動(dòng)運(yùn)行控制方案進(jìn)行優(yōu)化,主要實(shí)現(xiàn)機(jī)組在工藝負(fù)荷調(diào)整、入口壓力串級(jí)調(diào)速與防喘振控制的解耦自動(dòng)控制,以達(dá)到最優(yōu)的機(jī)組運(yùn)行性能、節(jié)能降耗以及全自動(dòng)控制方式運(yùn)行的目的。
分廠副廠長(zhǎng)劉地、工藝技術(shù)員張攀和作業(yè)人員根據(jù)氨壓機(jī)的實(shí)際情況,按照《氨壓機(jī)組喘振測(cè)試方案》進(jìn)行,對(duì)氨壓機(jī)的喘振曲線進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。在測(cè)試過(guò)程中、發(fā)現(xiàn)防喘線不準(zhǔn),查明了一段防喘振閥門關(guān)不完的原因,對(duì)防喘線重新進(jìn)行了修訂。
同時(shí)改造了原來(lái)氨壓機(jī)以汽輪機(jī)的調(diào)速來(lái)控制,現(xiàn)在是通過(guò)一段入口壓力來(lái)控制氨壓機(jī)的操作,操作方式得到更新優(yōu)化。
目前,經(jīng)過(guò)防喘改造后的2#氨壓機(jī)投入系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái),一段防喘閥門可以完全關(guān)閉,不再造成打氣量浪費(fèi),效率明顯提高。(尿素分廠 韓立崗)